37 mm çaplı DC motor için ortak sorunlar ve çözümler (JGB37-520)
I. Giriş
JGB37-520, 37 mm çaplı bir DC dişli motoru, yüksek tork, düşük gürültü, birden fazla voltaj seçeneği (6V, 12V, 24V) nedeniyle akıllı evlerde, robotikte ve endüstriyel otomasyonda yaygın olarak kullanılır.ve geniş bir hız aralığı (7-1280 rpm)Bununla birlikte, kullanıcılar çalışma sırasında birkaç sorunla karşılaşabilirler. Bu makale bu sorunları ele alır ve çözümler sunar.
II. Ortak Sorunlar ve Çözümler
Soru 1: Kararsız Motor Hızları
Fenomen:Motor hızını kontrol etmek için PWM kullanıldığında, gerçek hız dalgalanıp sabit kalmayabilir.
Olası Sebepler:
-
Yanlış PWM frekansı ve görev döngüsü ayarları.
-
Kararsız güç kaynağı voltajı.
-
Motor yükünde hızlı değişiklikler.
Çözümler:
-
PWM ayarlarını optimize et:PWM frekansının motor için uygun olduğundan emin olun (örneğin, 10kHz) ve hızı kesin bir şekilde kontrol etmek için çalışma döngüsünü ayarlayın.
-
Güç kaynağı voltajını dengele:Voltaj dalgalanmalarını azaltmak için bir voltaj stabilizatörü kullanın veya elektrik hatlarına kondansatör ekleyin.
-
Yumuşak yük değişimi:Yük değişikliklerine uyum sağlamak için PID kontrolü gibi yazılımlarda hız geri bildirim kontrolünü uygulamak.
Soru 2: Başlamakta Zorluk ya da Başlamamak
Fenomen:Motor güç uygulandıktan sonra çalışmıyor veya son derece düşük bir hızda çalışıyor.
Olası Sebepler:
-
Yetersiz güç kaynağı voltajı.
-
Aşırı motor yükü.
-
İç motor hataları (örneğin, kısa devre sargıları).
Çözümler:
-
Güç kaynağını kontrol et:Güç kaynağı voltajının motor özelliklerine (6V, 12V, 24V) uygun olduğundan ve yeterli akım çıkışına sahip olduğundan emin olun.
-
Yükü azalt:Motoru çalıştırırken yükü azaltın veya yumuşak çalıştırma tekniği kullanın.
-
Motoru kontrol edin:Motor sargılarının direncini kontrol etmek için bir multimeter kullanın.
Soru 3: İşlem sırasında aşırı gürültü
Fenomen:Motor çalışırken belirgin bir gürültü üretir.
Olası Sebepler:
-
Motor rulmanları yıpranmış.
-
Motor kuruluşu gevşek.
-
Motor yükü eşit değil.
Çözümler:
-
Lagereyi kontrol edin:Motor rulmanlarını düzenli olarak kontrol edin ve yıpranmış veya gevşek olduklarında değiştirin.
-
Güvenli kurulum:Gerekirse titreşim damperleri kullanarak motorun sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
-
Denge yükü:Eksantrikliği önlemek için motor yükünün eşit şekilde dağıtılmasını sağlayın.
Soru 4: Hız Geri bildirimi doğru değil
Fenomen:Motor hızını okumak için bir kodlayıcı kullanıldığında, geri bildirim değeri gerçek hızla eşleşmez.
Olası Sebepler:
-
Yanlış kodlayıcı bağlantıları.
-
Kodlayıcı arızalı.
-
Yazılım mantık hatasını okuyor.
Çözümler:
-
Bağlantıları kontrol et:Kodlayıcının A ve B faz sinyal hatlarının mikro denetleyiciye doğru şekilde bağlandığından emin olun.
-
Test Kodlayıcı:Kodlayıcı çıkış sinyalleri bütünlüğünü kontrol etmek için bir osiloskop kullanın.
-
Okuma Mantığını Optimize Et:Yazılımda doğru kodlayıcı darbe sayımı ve hız hesaplama mantığını uygulayın.
III. Vaka Çalışmaları
Durum 1: JGB37-520'yi STM32 ile kontrol etmek
Geçmişi:Bir geliştirmeci, JGB37-520 motorunun hızını kontrol etmek için bir STM32 mikro denetleyici ve bir L298N sürücü modülü kullandı.
Sorun:Motor hızı dengesizdi ve düşük hızlarda durma eğilimindeydi.
Çözüm: